Opracowanie układu sterownika do pomiaru lepkości kinematycznej cieczy z wykorzystaniem kubków Forda
Streszczenie
Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie układu sterownika do pomiaru lepkości kinematycznej cieczy nienewtonowskich z wykorzystaniem kubka Forda.
W pierwszej części zawarte jest wprowadzenie zawierające definicję lepkości, opis metod jej pomiaru oraz ich historię z uzasadnienie wyboru jednej z metod.
W drugiej części znajdują się założenia projektu, a co za tym idzie przegląd najistotniejszych podzespołów i decyzje ich wyboru spośród dostępnych na rynku. W ramach realizacji projektu koniecznym było opracowanie schematów elektronicznych urządzenia oraz wykonanie płytki z obwodami drukowanymi. W rozdziale tym znajduje się również szczegółowy algorytm działania urządzenia, opis programu sterownika i programu aplikacji. Część tą uzupełnia opis konstrukcji mechanicznej układu, zarówno podstawy pod sterownik jego obudowy jak i mechanizmu zapadki pod kubkiem wypływowym.
Zaprojektowany sterownik został skonstruowany i przetestowany w normalnych warunkach laboratoryjnych.
W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki uzasadniające sens konstruowania takiego urządzenia w oparciu o wykonane pomiary porównane z wynikami uzyskanymi za pomocą innych metod pomiaru lepkości. Ostatni rozdział zawiera źródła i literaturę wykorzystaną przy tworzeniu pracy.
Abstract
The main goal of this thesis was designing a driver to measurement kinematic viscosity of non-Newtonian fluids using Ford cups.
First chapter include introduction with definition of viscosity, description of the performance of measurements with short history and reason of selection one of that method.
In second part was presented project assumption and review of essential parts and selected them from among available on the market. On requirements of a project,
an electronic diagram and a printed circuit board were designed. In that chapter also are explanation of device algorithm, PC application. This part include furthermore mechanical description of base, case and catch mechanism below cup.
Designed circuit was assembled and tested in typical laboratory conditions.
In third part was presented results and compared with results achieved using other measurement methods. Legitimacy of designing was proved. Feasibility of extending
an existing program in future applications was investigated.
Last chapter include sources and literature which was used during create a module